消除不銹鋼砝碼上的"亮點" 對于不銹鋼砝碼是經(jīng)過拋光工藝后,表面呈鏡面且無任何斑點等.前段時期,該產(chǎn)品的表面上曾出現(xiàn)了不同程度的“亮點"狀,其分布沒有規(guī)律,長度般在0.3~10mm,深度約為0.3~1mm,同時表面上還有紫銅色光帶和光環(huán),有時在光環(huán)中還夾有熔渣(我們將這種稱之為亮點)。由于亮點而報廢的鑄件占廢品總數(shù)的60%左右,如何解決亮點問題是生產(chǎn)的當務之急。為此,行了技術攻關,收到了的效果,使亮點下降到5 %以下。
、不銹鋼砝碼上的"亮點" 攻關中采用的試驗手段及過程: 1、試驗手段; 我們使用的是GGW- -0.15型無芯中頻感應電爐:爐襯材料為堿性;:型殼采用硅酸乙酯粘結(jié)劑,: 前兩層撒剛玉砂、加固 層撒鋁釩土砂;澆注方式為重力澆注法。 2、試驗過程; 先,對亮點的化學成分作了電子探針分析<如圖所示)。 根據(jù)資料介紹,這種Al2O。和SiO。的不均勻分布是由于鋼水在澆注和凝固過程中的二次氧化造成。為了盡量減少鋼水的二次氧化,我們采取了在澆注和凝固過程中制造還原性氣銀的方法,但效果不明顯。 于是,我們對Al、Si的來源作了仔細分析,認為Al,O. Sio除有可能是二次氧化形成外,鋼水的脫氧產(chǎn)物以及硅酸乙酯的不*水解析出物均有可能形成。我們從鋼水的脫氧制度開始行試驗。據(jù)有關資料介紹,美431.不銹鋼,這種鐵索體馬氏體不銹鋼的州氧工藝為: s.預說氧:爐底加入0.2%的金屬錳。6.擴散脫氧;鋼水溫度達到1560~15809C時,扒渣,加入0.1%的硅鈣合金(混入熔劑中)行精練,c.沉淀影氧:當溫度達到1600~1620*C時,加入0.2%的結(jié)晶硅2~3min后,加入0. 29%的鋁塊作終脫氧。d.最后在內(nèi)加入0.1%的硅鈣粉作內(nèi)兒氧,然后澆生。如果亮點是由于.氧造成,就只可能是脫氧劑不均勻或脫鼠產(chǎn)物上浮時間不夠。因此,為使就氧產(chǎn)物導快均勻及上浮。我們先將結(jié)晶碇和純鋁的懸分別減少到0.1%,并增長爐內(nèi)停電靜止時間,效果也不明顯。 最后。我們將用于內(nèi)妝氣的儲鈣合金取縮,同時增加內(nèi)靜置時間,亮點終于降到5 %以下。
二、分析: 1.當鋼水在澆注和凝固時,空氣中量的氧會使Si、Mn、Fe等元案再- -次氣化,使.鋼水中的FeO、SiO。MnO蛋增加,造成鑄件表面夾渣。但是在鋼中,二次氧化過程在較高的溫度時就停止了,.因此。二次氯化迨成亮點的最是有限的。 2、Al、Si均是脫氧元素,其脫氧反應如下:ζSi]+ 2CFeO]≠2CFe]+( SiO, ) .2[AI]+.3[FeO]= 3[Fe]+(A1,O,)SiO和Al2O,的熔點均較高,只有在A1、Si加入量很低時,才能與FeO形成低熔點的以氧產(chǎn)物,若加入組稍多,鋼水中就會出現(xiàn)細小的固態(tài)政氧產(chǎn)物SiO、、A1.O。. 因此,應該嚴格控制Si、AI的加入量。 3,殖鈣合金<SiCa28) 中Si是視氧元素,Ca可以加Si的脫氧作用,但由于鋼水在中的停留時間有限,Si-Cai氧形 成的SiO2. A1,O, 等細小的產(chǎn)物還未來搏及浮出能水表面上就被澆入俯型中,而在凝圍過程中出現(xiàn)在表面上,于是就形成了亮點。
三、結(jié)論: 1、錒水的二次氧化不是造成亮點的主要因素。 2、脫氧劑結(jié)晶娃和純鋁可分別堿少到0.1~9.15%。 3、對于150kg分澆注的爐子,澆內(nèi)不必再1SiC a粉冼行脫氧。
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